Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/20.500.14076/21693
Título : Integridad de ductos de gas natural para optimizar la presión de operación del ramal Humay - Marcona en la región Ica
Autor : Panta Sifuentes, Jhonatan Raúl
Asesor : Díaz Morales, Federico Gilberto Efraín
Palabras clave : Gasoductos;Gas natural;Sistemas de transporte por ductos
Fecha de publicación : 2021
Editorial : Universidad Nacional de Ingeniería
Resumen : La presente tesis, comprende el estudio de las anomalías encontradas en los ductos de acero que operan a presiones mayores e iguales a 50 barg, que son parte del sistema de distribución de gas natural por red de ductos de la Región Ica, estas anomalías fueron detectadas mediante la tecnología de inspección interna ILI haciendo uso de “Smart Pigs”, nuestro estudio está centrado específicamente en el ramal troncal principal (Humay – Marcona) que es un gasoducto en acero API 5L X70 PSL2 de 20 pulgadas de diámetro y una extensión de 200 km. Por lo tanto, en cumplimiento del Procedimiento para el Desarrollo e Implementación de un Sistema de Integridad de Ductos para los Sistemas de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos aprobado por RCD N° 005-2016-OS/CD emitida por el Osinergmin, se procedió a realizar la evaluación de los resultados de la inspección interna, mediante los criterios establecidos en la norma API 579-1/ASME FSS-1. La evaluación de la integridad del ducto tomó en consideración el tipo de anomalía encontrada (Abolladura y pérdida de material), la presión máxima de operación admisible aprobada y el factor de localización del gasoducto (Según lo establecido en el Código Internacional ASME B31.8 “Gas Transmission and Distribution Piping Systems”), para obtener los rangos máximos de presión de operación y complementariamente a través de la norma API 570, se determinó la vida remanente de los gasoductos que fueron considerados dentro del estudio de integridad. Una vez determinado los distintos escenarios ante una posible reclasificación de la zona donde fue instalado el gasoducto y el cálculo de la tasa de perdida de material de largo plazo, se procedió a determinar los niveles de presión en los cuales podría operar el gasoducto troncal, para posteriormente brindar recomendaciones, con el objetivo de determinar la factibilidad técnica de un incremento en su presión de operación aprobada y de esta manera sustentar técnicamente la propuesta elaborada por el concesionario Contugas, sobre una extensión de su gasoducto troncal hasta las ciudades de Ilo y Mollendo para alimentar las centrales térmicas del nodo energético del sur, ante la dificultad de la ejecución del megaproyecto Gasoducto Sur Peruano.
This thesis includes the study of anomalies found in steel pipelines that operate at pressures greater than and equal to 50 barg, which are part of the natural gas distribution system by pipeline network in the Ica region, which were analyzed Using ILI internal inspection technology through “Smart Pigs”, our study is specifically focusing on its main trunk branch (Humay - Marcona) which is a 20-inch diameter API 5L X70 PSL2 steel gas pipeline with an extension of 200 km. Therefore, in compliance with the resolution approving the Procedure for the development and implementation of a Pipeline Integrity System for Natural Gas Distribution Systems by res of RCD pipes No. 005-2016-OS issued by the Osinergmin, The evaluation of the results of the internal inspection was carried out, using the criteria established in API 579-1 / ASME FSS-1. The evaluation of the integrity of the pipeline took into account the type of anomaly found (dent and loss of material), the maximum admissible operating pressure approved and the location factor of the pipeline (As established in the ASME B31.8 “Gas Transmission and Distribution Piping Systems”), to obtain the maximum operating pressure ranges and, in addition, through API 570 standard, the remaining life of the gas pipelines that were considered in the integrity study was determined. Once the different scenarios had been determined for a possible reclassification of the area where the gas pipeline was installed and the long-term material loss rate was calculated, the pressure levels at which the main gas pipeline could operate were determined, to subsequently provide recommendations, in order to determine the technical feasibility of an increase in its approved operating pressure and thus technically support the proposal prepared by the Contugas concessionaire, on an extension of its trunk gas pipeline to the cities of Ilo and Mollendo to powering the thermal power plants of the southern energy node, given the difficulty of executing the South Peruano Gasoducto megaproject.
URI : http://hdl.handle.net/20.500.14076/21693
Derechos: info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Aparece en las colecciones: Ingeniería de Petróleo

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