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Título : Optimización de la producción mediante la instalación de reductor de velocidad del sistema de bombeo mecánico en pozos marginales
Autor : Gómez Cabello, Giancarlo Jesús
Asesor : Del Castillo Rodríguez, Luis Antonio
Palabras clave : Pozos de petróleo;Bombeo mecánico;Reservorios
Fecha de publicación : 2017
Editorial : Universidad Nacional de Ingeniería
Resumen : Uno de los costos operativos más significativos (con frecuencia el más grande) asociado con el sistema de producción, mediante el bombeo de varillas es el costo del número de intervenciones por servicio de mantenimiento y los repuestos usados en la reparación de la bomba de subsuelo. Muchos pozos se intervienen a menudo por motivo de reparaciones que son marginalmente económicos. Este problema se agrava si se toma en cuenta los días de pérdida de producción asociada al tiempo de inactividad del equipo. En este proyecto de tesis, se va a demostrar cómo, al reducir la velocidad de bombeo instalando un reductor de velocidad en los pozos, puede resolver estas dificultades, convirtiendo esos pozos marginales a pozos económicamente activos durante un período de tiempo más largo. Cuando un reservorio se depleta (pierde energía), una bomba de subsuelo podría, en determinadas circunstancias, ser capaz de levantar más líquido que el reservorio pueda suministrar a la instalación. Un exceso en la capacidad de bombeo da como resultados un deterioro, debido a las cargas de impacto causadas por golpe de fluido, la fricción innecesaria y fluctuaciones de tensión. Generalmente se acostumbra a reducir este daño bombeando de forma intermitente. Esto se hace mediante la colocación de un temporizador o por la instalación de un controlador de bombeo mecánico.
One of the most significant operating costs (often the largest) associated with artificial production method Sucker Rod Pumping is the cost of the pulling and spare parts used in the repair of the pump subsoil. Many wells are often involved because of repairs that make this method marginally economic. This problem is compounded taken into account the days of lost production associated with equipment downtime. This thesis project it is to demonstrate how, by pumping slowly (installing wells speed reducer) can resolve these difficulties, making these marginal wells to wells economically active for an additional period of time. When a reservoir depletes (lost energy), a subsurface pump will be able to lift more fluid reservoir may offer. An excess pumping capacity gives as results deterioration due to impact loads caused by blow fluid, unnecessary friction and voltage fluctuations. It is generally used to limit this damage by pumping intermittently. Usually this is done by placing a timer or by installing a mechanical pump controller.
URI : http://hdl.handle.net/20.500.14076/9285
Derechos: info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Aparece en las colecciones: Ingeniería de Petróleo

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